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裝封箱機故障案例分析
發(fā)布者:管理員 發(fā)布時間:2016/3/4 11:06:26 閱讀:1199

1、故障現(xiàn)象
    今年五、六月份我車間的一臺YP11裝封箱機頻繁出現(xiàn)煙條在煙箱內(nèi)撞壞的現(xiàn)象。經(jīng)車間工藝、設(shè)備技術(shù)人員的觀察,裝封箱機在推入第一垛煙時,最上排的煙條一進入煙箱,就會在慣性的作用下掉到煙箱的后部空位處,當再次推入第二垛煙進入煙箱時,掉到煙箱的后部空位的煙條就被擠壞,同時造成裝封箱機機械停機故障。
    2、故障分析
    從故障現(xiàn)象來分析和與現(xiàn)場的其他裝封箱設(shè)備的工況對比來看,造成裝封箱機撞壞煙條的主要原因有兩個,一是煙箱的尺寸比原來使用的偏大一些,原來裝封箱機推煙時,由于煙箱小,煙箱內(nèi)壁與煙條接觸的面積大,摩擦力大,最上排的煙條進入煙箱的慣性小,因此沒有發(fā)生掉煙的事件,后來工藝指標和紙箱生產(chǎn)變了,煙箱的尺寸增大了一些,煙箱內(nèi)壁與煙條接觸的面積變小,以及年初硬盒包裝機的條包美容器改造后,包裝機生產(chǎn)出來的煙條表面光滑很多, 煙條之間的摩擦力變小了,最上排的煙條進入煙箱時,就很容易發(fā)生相對滑動,繼而出現(xiàn)掉煙的現(xiàn)象;二是這臺設(shè)備比其他設(shè)備工作速度快,因為同樣的紙箱在其他較慢速度的裝封箱機上使用,沒有發(fā)生這種現(xiàn)象。
    因此要解決該問題有兩種方法,一是改小紙箱尺寸,二是降低裝封箱機推煙進箱的速度。由于紙箱是全省統(tǒng)一采購和使用的,改小紙箱尺寸的方法是行不通的,因此唯一的方法是降低推煙進箱的速度。但是要降低推煙進箱的速度并非是一件容易的事情。原裝封箱機設(shè)備的最大生產(chǎn)能力是160條/分鐘,而我車間是五臺硬合包裝機對接該臺裝封箱機,為此設(shè)備供應(yīng)商對原設(shè)備進行了改進,將設(shè)備最大生產(chǎn)能力提升至200條/分鐘。設(shè)備速度提升后,由于設(shè)備的基本結(jié)構(gòu)并沒有改變,設(shè)備的穩(wěn)定性受到了很大的影響。特別出現(xiàn)了煙條在煙箱內(nèi)撞壞的現(xiàn)象,嚴重的制約了該設(shè)備的有效作業(yè)率。
    為了降低推煙進箱的速度,經(jīng)過技術(shù)人員的研究可以采取如下一些解決方案:1改用變速比大一些的減速器來替換原來的減速器,降低電機的速度;2將電機改用高低雙速電機;3增加變頻器來改變電機的速度。第一種方案經(jīng)過實踐是可以解決煙箱內(nèi)撞煙的問題,但是降低了裝封箱機設(shè)備的最大生產(chǎn)能力,滿足不了生產(chǎn),因此不能采用。第二種方案采用高低雙速電機是可以可解決問題,但涉及的設(shè)備改動面大,實施的難度大,時間長,因此不是一個好方案。最后,大家確認了采用增加變頻器來改變電機的速度的方案。方案的工作思路是利用變頻器的高低兩段速度的預(yù)設(shè)多段速度應(yīng)用功能來改變推煙電機,即推煙板推煙進箱時,讓變頻器低頻運行,使推煙電機低速轉(zhuǎn)動;而推煙板離開煙箱時,讓變頻器高頻運行,使推煙電機高速轉(zhuǎn)動,總的推煙周期保持不變。這樣既保證在推入第一垛煙時,不會有煙條推倒,又能保證原來的生產(chǎn)能力。
    3、維修措施
    采用增加變頻器來改變電機的速度的方案要解決兩個技術(shù)難點,一是裝封箱機的推煙周期只有2.1秒,變頻器的速度變化會很快,有可能引起變頻器跳閘,這涉及到變頻器功率的選擇和參數(shù)的設(shè)定問題;二是變頻器由低速變高速時的工作點的確定。
    (1)變頻器選型和主要工作參數(shù)計算,控制電路和主電路改接。
    推煙電機的額定功率為0.37KW,工作頻率為0-87Hz,工作額定電流為0.95A,通過儀器實測電機啟動電流為6.13A。一般來講,變頻器是低壓低速啟動的,電機的啟動電流很小,但在這種應(yīng)用場合中,我們要求變頻器的啟動時間盡可能短,也就是變頻器能夠承受全壓啟動的電流沖擊,因此選擇變頻器過載電流應(yīng)大于電機啟動電流。變頻器的電流過載率為200%,選擇額定電流Ie>6.13/2=3.065A的變頻器就可以滿足要求,而1.5KW的變頻器的額定工作電流為4A,于是選用了一臺1.5KW的三菱迷你型變頻器。接下來我們要確定變頻器的工作參數(shù),由于裝封箱機的推煙周期很短,因此變頻器的啟動和停止時間設(shè)為最短,即啟動時間、停止時間都設(shè)為0.1秒;根據(jù)未改造的裝封箱機推煙電機速度折算為本機的低速推煙速度為41.2Hz, 我們設(shè)定低速為40Hz;剩下的高速設(shè)定值,我們可以用路程法來計算出來,除去變頻器的起停時間后,現(xiàn)在其運行時間為1.9秒,原來以50Hz的速度運行2.1秒,總路程S=50HzX2.1秒=102Hz秒,我們使低速運行55%的路程,高速運行45%的路程,即SL=102Hz秒X55%=56.1Hz秒,SH=102Hz秒X45%=45.9Hz秒。由于低速時間TL=Sl/40Hz=1.4025秒,于是高速VH= SH /TH=45.9Hz秒/(2.1秒-1.4025秒)=65.8Hz, 考慮到中途的速度轉(zhuǎn)換時間,我們設(shè)定高速為68 Hz,至此,變頻器器的主要參數(shù)全部確定完畢。在原推煙電機的主回路改動方面,我們用變頻器直接替代原來的接觸器作為執(zhí)行元件,避免了接觸器頻繁工作對變頻器的影響;控制電路改動方面,我們用接觸器的啟動信號作為變頻器運行使能信號,并在PLC中增加一個輸出點作為高低速的轉(zhuǎn)換信號,
 
 

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